陕工网讯 (王辉 汤瑜)为深入贯彻绿色发展理念,陕钢集团汉钢公司立足生产实际,以问题为导向,以实效为目标,通过一系列硬核优化举措,在降本增效、资源高效利用等工作中取得突破性进展,为企业转型发展注入绿色动能。
科学节水,解锁资源高效利用“新路径”
陕钢集团汉钢公司轧钢厂积极落实极致节水举措,探索更多高效利用水资源的金点子、好方法。2025年以来,分批次完成了内部两座软水站钠离子交换器树脂更换工作,同步大力推进循环水梯级利用模式,通过科学调控循环水浓缩倍数,实现水资源利用价值最大化。经实践验证,在充分保障生产需求的基础上,软水产水率提升15%以上,每月减少新水消耗近千吨,吨钢节水约0.1立方米,实现水资源利用效率的跨越式提升。
此外,实施循环水设备大修工作,强化生产新水源头管理,确保供给高品质的原水水质。强化除浊、除油工艺设备设施维护保养力度,扎实监管水处理药剂质量,进一步优化水质。利用2小时以上停机间隙对高、棒线热水池和平流沉淀池进行抓泥处理,合理制定板材承压一体化排污周期,确保水质稳定,减少因水质原因造成系统大量补排水情况,以此降低新水消耗。2025年全年实现月度可节约新水500至800立方米。
靶向发力,探寻节能降耗“最优解”
为推动节能降耗工作走深走实,陕钢集团汉钢公司轧钢厂以“精益管理+四级成本”为核心,通过推广智能烧钢技术、压缩换辊换槽时间、严控跑冒滴漏、错峰切换产品规格规避电价峰值等多项举措,实现生产成本显著下降。
同时,各车间靶向发力,针对性开展相应工作,其中公辅作业区针对区域高耗能水泵电机,将其全部更换为高效节能型号,设备升级后,单台电机节电率达3%-5%,年节约电费超3万元。聚焦蒸汽管网跑冒滴漏等问题,对区域9台疏水阀开展全面排查与专项整改,有效杜绝蒸汽泄漏现象,此项改进不仅促使蒸汽利用率提升1%-2%,更让伴热系统运行稳定性与可靠性大幅增强,实现了温度的自动精准调控。
柔性适配,刷新运行效能“新指标”
陕钢集团汉钢公司轧钢厂以柔性生产为引导,建立基于实时负荷的动态调节机制,精准调整各区域水泵、风机的启停状态及运行频率,确保设备“按需出力、接续高效”,从根源上避免无效空转情况。通过该模式适配,2025年全年风机水泵电耗同比下降10%-15%,电耗指标持续优化向好。
全面优化工艺路线,通过停用部分水泵,利用其他水泵供水余量进行置换,以实现现有设备效能再提升、电耗再降低。实施了停用板材加热炉泵、净环旁滤泵,利用轧机净环泵供水余量降低电耗;停用棒线、高线加热炉泵,利用净环泵进行供水,此两项节能举措,按照停用水泵的功率值计算,年可节约电耗20万元。同时,该单位中厚板产线二期填平补齐项目新投运的DQ(直接淬火)设备,将轧制和热处理两道工序无缝衔接,避免了传统“空冷”和“再加热”这两个步骤的热能浪费,为节约煤气资源奠定了基础,后续将继续推动产线效能再提升。
责任编辑:白子璐

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