在黄陵生态水泥有限公司,提起吴人发,同事们都会竖起大拇指。没有豪言壮语,只有一双沾满油污的手和一颗始终围绕“省”与“创”琢磨的心。扎根一线数十年,他凭借过硬技术与不懈钻研,在技术改造与工艺优化中不断挖掘效益,为企业“抠”出了一笔笔真金白银。

工作中的吴人发。
自己动手,焕新老设备
“外包施工费用高,还不一定放心,咱们自己干,既保质量又省钱!”这是吴人发常挂在嘴边的话。面对选粉机永磁电机改造这个硬骨头,他果断拒绝外包提议,带着电钳班承接了从旧设备拆除到新设备安装调试的全套工作。从琢磨拆除顺序、规划安装动线,到一点点调试参数、理顺线路,他整天“泡”在现场,手把手带大家攻克设备对位难、线路适配复杂的问题。最终,改造任务顺利完成,仅安装费就节省5万元。改造后,选粉机每班耗电由原来约1940度降至1590度,单班节电约350度,节电率高达18%,每小时可节约电费23元。
2501提升机链条链轮磨损老化,厂家建议整体更换,费用不菲。他带着团队反复检测,决定自主更换链条链轮,并优化了安装工艺与传动配比。改造后设备运行更稳、寿命更长,又省下采购与安装费3万余元。联合堆棚喷淋设备加装,他再次坚持自主施工,稳稳节约成本10万元。一次次实践,把“自己动手”写成了车间里最动人的效益篇章。
细节之处,抠出大效益
“生产里的小细节,藏着大省钱门道!”生产PO 42.5水泥时,除铬剂下料精度一直偏低,不仅浪费严重,添加量也居高不下。吴人发主动牵头,加装称重计量装置,带领团队反复调试参数、优化控制逻辑,直至下料精度稳稳达标。改造后,除铬剂添加量从2.3‰稳定控制在2‰以内。仅此一项,按年产40万吨水泥计算,年节约费用约10.8万元。更重要的是,下料准了,水泥质量也更加稳定,赢得了客户更深的信赖。
在日常维护中,吴人发把“精打细算”做到了极致。他给电钳班立下规矩:废旧设备必须拆解检测,完好的轴承、密封件、线路等一律编号入库,维修时优先复用;遇到小故障,不盲目“大动干戈”,鼓励大家自制工具、巧妙修复。一点一滴地抠、一项一项地省,电钳班成了公司里知名的“效益挖掘队”。
团队共创,人人都是创效能手
吴人发深知,一个人的力量有限,一群人的智慧无穷。他在班内大力推行“创效提案”制度,搭建起汇聚集体智慧的“金点子擂台”。每周例会,“如何延长滤袋寿命”“怎样优化巡检路线”等话题总能引发热烈讨论。一次,一名年轻员工提出优化备件标识,大家随即补充“应注明适用设备与更换周期”。在吴人发引导下,方案当场敲定,次日便落实整改,备件库管理顿时井然有序。
制度激活了全员“创效有心人”的热情:有人优化巡检路线,提前排除隐患;有人改良工具,提升维修效率;有人细化旧件复用标准,提高资源利用率……截至目前,电钳班通过各类创效举措累计节约成本超过50万元,其中来自“创效提案”的贡献就超20万元,生动诠释了“众人拾柴火焰高”的团队力量。(李康)
责任编辑:王何军
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